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鍋爐除塵器運行良好外部環境以及常見故障原因分析
(一)、為鍋爐布袋除塵器運行創造良好的外部環境
1)盡可能減少原煤中的水份。狠抓燃煤管理,要求燃料車間隨時配干煤,并且充分利用干煤棚和混煤統倉儲存干煤,以備雨季備用,以減少進入制粉系統的水份。
2)鍋爐布袋除塵器振打系統壓縮空氣加裝裝置。鍋爐布袋除塵器振打系統壓縮空氣有帶水現象,雖然量不大,但隨時間的推移也不容忽視,加裝裝置后,壓縮空氣帶水現象明顯減輕。
3)提高粗粉分離器、細粉分離器效率,盡力避免制粉系統超負荷運轉,防止鍋爐布袋除塵器超負荷運行。
在檢修中,除加大力度制粉管道的泄漏點外,還認識到系統內鎖氣器的嚴密性對粗粉分離器、細粉分離器的效率有較大影響,于是組織專人檢查粗粉分離器內錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器及細粉分離器下粉鎖氣器等鎖氣器的嚴密性,并將部分鎖氣器加以改造,個個鎖氣器嚴密,地提高了粗粉分離器、細粉分離器效率,把鍋爐除塵器入口介質的粉塵濃度控制在約70g/Nm3的設計值水平,有力地提高了布袋除塵器的效率。
另外,利用大修的機會,檢查、修理粗粉分離器調節擋板,調節擋板靈活可調、以準確定位,并堅持每次大修后進行制粉系統性能調整試驗,使系統內介質流速在設計范圍內,并各細粉分離器負荷平衡,煤粉細度達到設計值,使整個系統處于經濟工況下不超出力運行,有力了布袋除塵器的正常運行。
(二)、鍋爐布袋除塵器常見故障的原因分析
常見故障的原因分析、探討經過實踐,不斷總結經驗教訓,導致鍋爐布袋除塵器難以正常運行而常發生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
1)由于粗粉分離器內錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細粉分離器下粉鎖氣器不嚴密、粗粉分離器折向擋板調整欠佳以及系統泄漏等原因,使粗粉分離器、細粉分離器效率下降,導致進入布袋除塵器的粉塵濃度超過設計值70g/Nm3,致使布袋除塵器超負荷運行,效率自然下降。另外,制粉系統超負荷運行,也致使鍋爐布袋除塵器超負荷運行。
2)由于布袋高耐溫能力為150℃,運行調整不佳或布袋積粉自然均會導致布袋著火燒毀。
3)制粉系統運行時,磨煤機出口介質正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵器處介質溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統都會自動停運??梢?,制粉介質的溫度在范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時低溫腐蝕加劇。
然而,由于制粉系統抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且鍋爐除塵器及其后部管路是乏氣也是水蒸汽一的排放口,運行中正常溫度為100℃,再加上布袋收塵器箱體內因低溫腐蝕漏入冷風進一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣結露溫度而結露等,而這些水份終全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導致通流截面減小,通風阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統出力下降,制粉電耗增加。
4)由于制粉系統采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調溫熱二次風作為制粉介質,爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質,加上上述原因乏氣溫度常低于結露溫度,乏氣中有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質生成,因而布袋除塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。